正常生產時,通過調節V101、V103閥門調節水量,多余的水流入沉淀池中,生產不連續時,通過V102閥門水流回池中。(如圖1所示)1D、2D、3D功率為135kW,15D、16D、17D、18D功率為260kW,起動方式為直接起動,這種大功率電機帶負荷起動,對電網電壓影響非常大,降低電機壽命,所以使電機不能頻繁起動,只有在長時間停軋時才能停電機,致使在短時間內停軋只能使水走旁路,造成資源浪費。因此帶鋼車間水處理系統必須進行改造。
原帶鋼水處理系統主要是由1D、2D、3D三臺水泵電機中任意兩臺從吸水井中抽水,通過磁分離器過濾進入1#水井,然后由15D或16D水泵電機從1#井中抽水供精軋機組冷卻用水,17D或18D水泵電機從1#水井中抽水向粗軋機組和卷取區域供水,水對設備冷卻后流入地溝,順地下管路自動流回沉淀池。
解決方案
2.1總體思路
改造后本系統共包括1D、2D、3D、15/16D、17/18D5套變頻調速裝置及S7-300型PLC一臺,其中1D采用安邦信G9-160T3變頻器,2D、3D、15/16D和17/18D采用安邦信G9-280T3變頻器,如圖2所示,該系統全部采用自動、手動與三段速度三種控制方式。
2.2PLC在系統中的應用
2.2.1本系統所有開關量信號全部輸入PLC,通過邏輯運算生成輸出信號,模擬量信號由外部調節器和變頻器本身生成,其信號不進入PLC。其主要實現以下功能:
1)利用PLC選擇自動/手動頻率調節。利用外部調節器生成的4—20mA信號和操作箱上帶刻度的單圈可調電位器實現變頻器從0—50Hz的全范圍自動/手動調節。
2)三段速度調節。利用操作箱上三位式轉換開關來選擇變頻器裝置實行爬行、低速、高速的三段固定速度運行。
軟件編程方面運用了結構化程序設計思路,將相對獨立、集中的控制放到一個程序功能或功能塊中。程序中,只是滿足各種條件下的功能及功能塊的調用,使得程序的可讀性強。程序中采用了一定的過程數據,使得程序的修改簡單,即程序中定義了過程數據,將所有經常使用的I/O點傳輸給過程數據。
2.2.21D、2D、3D與15/16D、17/18D聯動運行
為了保證系統投運時1#井的供水和排水兩套裝置能夠相互連鎖,在操作箱上設有單動/聯動轉換開關。單動時每臺變頻器獨立運行互不影響,聯動時若需運行15/16D和17/18D必須先運行1D、2D、3D變頻裝置,并且1#井水位要高于較低報警點的設定設定水位。若要停止1D、2D、3D變頻器,15/16D和17/18D變頻器必須處于停止位置。聯動時若要同時停止15/16D和17/18D,如果1#井水位處于較高水位,則停止操作無效,直至水池低于高水位時停止操作才有效。為了保證15/16D和17/18D運行發生變化時,1D、2D、3D的自動調節能及時跟上,在變頻器參數設定時,1D、2D、3D的升降速時間要比15/16D和17/18D短。
1D、2D、3D與15/16D和17/18D變頻器運行實行現場操作與機旁操作箱兩地控制,運行前先在PLC柜上選擇操作位置,再在所選擇的操作位置啟動變頻器,變頻啟動運行后自動實現操作位置選擇自鎖,此時可以任意轉換操作位置而不影響變頻運行。不論操作位置選在何處,兩地操作的停止按鈕始終有效。變頻啟動條件必須滿足主回路合閘,變頻器無故障等條件。當外部故障時變頻器主回路立即切斷,變頻輸出相應立即停止。
2.3自動信號的生成
1D、2D、3D采用超聲波液位計檢測1#水池液位,通過壓力變送器產生4-20mA信號輸入外部調節器,由其計算生成自動調節信號給變頻器,實現液位自動調節。15/16D、17/18D從原軋線流量測量裝置取4—20mA流量信號,利用外部調節器計算后給變頻器實現流量自動調節。
1#井水位采用超聲波液位計檢測,產生4—20mA信號給外部調節器,由于調節器只能接受0-5V信號,所以在儀表信號輸入端口并聯250Ω標準電阻,使其信號符合儀表要求。在調節器內部設置一標準水位值,同輸入信號進行比較,計算其差值經過PID調節器處理后成反比例輸出4—20mA信號作為變頻器自動給定信號。由于1D、2D、3D都需要監測1#井水位作自動信號,所以我們選用了KD-4000信號隔離器,把輸出信號由一路擴展為三路,達到了系統要求。15/16D和17/18D信號處理與1#井水位信號處理方式相同,只是減少了輸出信號的隔離擴展。
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