1 廢水水質水量及排放標準
1.1 廢水水量
設計廢水水量:800m3/d。
1.2 廢水水質
根據現場多次取樣監測結果廢水水質見表1。
項目 | ρ(BOD5)/(mg·L-1) | ρ(CODcr)/(mg·L-1) | ρ(SS)/(mg·L-1) | 色度/倍 |
廢水水質 | 800 | 3500 | 500 | 12000 |
1.3 廢水排放標準
廢水處理后要求達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)和廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中一級排放標準,具體指標見表2。
廢水處理后要求達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)和廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中一級排放標準,具體指標見表2。
表2 廢水排放標準
項目 | ρ(BOD5)/(mg·L-1) | ρ(CODcr)/(mg·L-1) | ρ(SS)/(mg·L-1) | 色度/倍 |
排放標準 | ≤20 | ≤100 | ≤60 | ≤50 |
2 廢水處理工藝流程及主要設計參數
2.1 廢水處理工藝流程
廢水處理工藝流程見圖1。
2.2 工藝特點
該漿染廠生產廢水處理工程由預處理系統、物化處理系統、厭氧處理系統和好氧處理系統組成。工藝特點為:
①預處理系統包括格柵井和調節池,以去除大塊漂浮物,均化水質水量。調節池內設有預曝氣的管道系統,利用鼓風機通入壓縮空氣,將污水充分混合,并使廢水中的可溶性染料重新被氧化為不溶性物質,保證后續處理系統連續正常運轉。
②物化處理系統采用化學混凝沉淀法。先調節廢水pH值,然后加入混凝劑,去除廢水中懸浮物和膠體物質,脫除大部分色度,并可改善水質,有利于后續處理。
③厭氧生化處理系統只發生水解和酸化作用。污水在兼性微生物的作用下進行水解酸化,使復雜且難降解的大分子有機物分解成易降解的小分子有機物,懸浮和膠體狀的有機物降解成可溶性物質,使廢水中溶解性有機物和可生物降解有機物所占比例顯著增加,改善廢水的可生化性,為后續好氧生化處理創造條件。水解酸化池中安裝潛水攪拌機進行攪拌,以增強廢水與污泥之間的接觸,避免產生分層,提高處理效率。
④好氧生化處理系統采用二級好氧法。級采用活性污泥曝氣池,中沉池為豎流式沉淀池,中沉池中污泥回流至水解酸化池;第二級采用生物接觸氧化池,二沉池采用豎流式沉淀池。這樣能相對培養出不同的屬性菌種,有利于提高處理效率,和不分段曝氣池比較能縮短曝氣時間和節省曝氣量。而且第二級采用接觸氧化法,可提高處理效率,減少占地、節省能耗。
⑤二沉池后設快濾池,主要用于去除二沉池出水中的懸浮物(主要為脫落的生物菌膜)。現在二沉池出水各項指標均已達標,故通常無需經快濾池便可直接排放。
2.3 主要工藝設計參數
①調節池。有效容積為200m3,停留時間為6h,設預曝氣系統。
②混凝反應池。有效容積為8m3,反應時間為15min。
③混凝沉淀池。為斜管沉淀池,表面負荷為1.5m3/(m2·h),有效停留時間為1h。
④水解酸化池。有效容積為400m3,水力停留時間為12h。在池中安裝潛水攪拌機使泥水充分混合。
⑤活性污泥曝氣池。有效容積為400m3,污泥負荷為NS=0.68kg[CODcr]/(kg[MLVSS]·d),污泥沉降比為30%~50%。
⑥中沉池。為豎流式沉淀池,表面負荷為2.2m3/(m2·h),有效停留時間為1.2【水處理設備】5h,污泥回流比為100%。
⑦接觸氧化池。有效容積為160m3,填料負荷為1.2kg[CODcr]/(m3·d)。采用推流式鼓風曝氣系統。
⑧二沉池。采用豎流式沉淀池,表面負荷為1.1m3/(m2·h),停留時間為2.5h。
⑨砂濾池。濾層高為1.0m,濾速為6m/h。
3 工程調試運行及處理效果
該工程于2001年9月動工,2002年初建成,2002年1月開始設備調試以及菌種的培養和馴化。先進行混凝反應沉淀池加藥試驗,經過幾種藥劑的試驗比較,比較后確定了2種經濟有效的藥劑及投加量為:混凝劑選用硫酸亞鐵,投加量為150mg/L;絮凝劑選用聚丙烯酰胺,投加量為5mg/L。隨后進行菌種的培養和馴化,為縮短培菌時間,盡快使廢水處理站投人正常運行,采用邊培養邊馴化的方法。在活性污泥的培養過程中,不斷加入經混凝處理后的車間廢水,并在好氧池內投加同類廠家的活性污泥及定量的面粉、尿素、磷酸三鈉等營養物。同時調整pH值及溶解氧。先悶曝一段時間,使池內活性污泥逐漸增加,然后逐漸加大進水量,直到滿足設計水量。經過2個月的培養和馴化,活性污泥池內污泥的質量濃度達到3.0kg/m3左右。從顯微鏡觀察,生物生長穩定。
經過1個多月的穩定運行,工程于2002年4月通過環保驗收,監測結果見表3。整套設施自運行以來一直處于高效穩定的狀態。
經過1個多月的穩定運行,工程于2002年4月通過環保驗收,監測結果見表3。整套設施自運行以來一直處于高效穩定的狀態。
表3 工程運行監測結果
項目 | ρ(CODcr)/(mg·L-1) | ρ(BOD5)/(mg·L-1) | ρ(SS)/(mg·L-1) | 硫化物/(mg·L-1) | 色度/倍 |
進水 | 3500 | 800 | 500 | 120 | 12000 |
出水 | 50.6 | 12.3 | 55.0 | 0.41 | 40 |
4 運行費用分析
該工程總投資為180萬元,廢水處理工程滿負荷狀態下的處理成本見表4。
項目 | 單價 | 費用/(萬元·a-1)(300d計) |
人工費(6人)/(元·a-1·人) | 9000 | 5.4 |
電費/(元·d-1) | 568 | 17.04 |
藥劑費/(元·d-1) | 859 | 25.77 |
折舊費(5%) | 90 | |
總計 | 57.21 |
該廢水處理工程年運行費用為57.21萬元,單位處理成本2.38元/m3,單位直接處理成本(不含折舊費用)為1.98元/m3。
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