1 高濃度廢水水質
主要成份有乙二醇、二甘醇、芳香族化合物對苯二甲酸、低聚物單體等。剛開始,生產不穩定用P放的高濃度廢水COD達12000~15000mg/L,流量為40~50m3/d,生產穩定之后COD約為8000~10000mg/L,流量逐漸增大到70~100m3/d。pH一直穩定在約4~5。
2 厭氧處理工藝流程
厭氧處理工藝流程見圖1。
2.1 生物膜厭氧反應器
廢水由反應器底部的8根布水管均勻進水,當廢水流經生物膜懸浮性載體時,有機物得以厭氧降解,并連續不斷產生沼氣供火炬持續燃燒。在反應器內,微生物以固著形態生長,不易隨水流失,泥齡長,產泥率較低,出水懸浮物少,幾乎不用排泥。該反應器有效體積約為900m3,頂部有倒圓錐形的三相分離器,產生的沼氣由頂部通氣管直通火炬。
2.2 泥水分離器
該分離器內置斜板裝置,60°傾角,當厭氧反應器內有少量污泥隨水流出時,可在此進行沉淀收集后重新打回厭氧塔,這樣可以延長污泥在塔內的停留時間,增加污泥量,比較終提高厭氧塔的處理能力和效率。
廢水由反應器底部的8根布水管均勻進水,當廢水流經生物膜懸浮性載體時,有機物得以厭氧降解,并連續不斷產生沼氣供火炬持續燃燒。在反應器內,微生物以固著形態生長,不易隨水流失,泥齡長,產泥率較低,出水懸浮物少,幾乎不用排泥。該反應器有效體積約為900m3,頂部有倒圓錐形的三相分離器,產生的沼氣由頂部通氣管直通火炬。
2.2 泥水分離器
該分離器內置斜板裝置,60°傾角,當厭氧反應器內有少量污泥隨水流出時,可在此進行沉淀收集后重新打回厭氧塔,這樣可以延長污泥在塔內的停留時間,增加污泥量,比較終提高厭氧塔的處理能力和效率。
3 厭氧反應器的菌種馴化
按外方要求,需進口專用于聚酯廢水厭氧處理的污泥,這樣將耗資數百萬美元,比較后是利用城市污水處理廠污泥消化池中的污泥進行接種馴化的,經過3個月的培養,接種成功,火炬持續燃燒甲烷氣體,厭氧塔的處理情況逐漸穩定,并且處理效率達到70%~80%。
4 生物膜厭氧工藝的穩定運行數據分析
實際進水水質:
流量:50~80m3/d(設計流量 150m3/d)
COD濃度:5000~11000mg/L
(設計值20000mg/L)
容積負荷:0.28~1.22kg[COD]/(m3·d)
pH:3~5
實際出水水質:
COD濃度;1000~2500mg/L
pH:7.4~7.6
由于PET生產尚未達到滿負荷,僅年產5×104t,所以高濃度廢水流量小于設計量。選取1999年8、9月份(氣溫較高時節)和1999年12月、2000年1月份(氣溫較低時節)的幾組處理數據進行具體分析,探討生物膜法運行的一些特點。見表1
流量:50~80m3/d(設計流量 150m3/d)
COD濃度:5000~11000mg/L
(設計值20000mg/L)
容積負荷:0.28~1.22kg[COD]/(m3·d)
pH:3~5
實際出水水質:
COD濃度;1000~2500mg/L
pH:7.4~7.6
由于PET生產尚未達到滿負荷,僅年產5×104t,所以高濃度廢水流量小于設計量。選取1999年8、9月份(氣溫較高時節)和1999年12月、2000年1月份(氣溫較低時節)的幾組處理數據進行具體分析,探討生物膜法運行的一些特點。見表1
月份 | 厭氧進水流量/(m3·d-1) | 進水COD/(mg·L-1) | 進水pH | 厭氧塔控溫/℃ | 出水COD/(mg·L-1) | 出水pH | 厭氧塔去除率/% |
8月均值 | 49.3 | 6636 | 4.66 | 30 | 1652 | 7.64 | 75 |
9月均值 | 64.6 | 5766 | 4.5 | 30 | 2011 | 7.48 | 65 |
12月均值 | 51.4 | 7520 | 3.77 | 26 | 2377 | 7.45 | 68.4 |
1月均值 | 68.2 | 9498 | 4.5 | 26 | 231 | 7.44 | 75.7 |
4.1 進水水質對處理效果的影響
由表1的數據可知:
平均日進水量逐漸增大,平均進水COD濃度逐漸增大,日處理COD總量逐漸增大,但厭氧處理率卻穩中有升。說明微生物基本已適應了此種工業廢水,生長成熟,充分降解污水中的有機污染物,而且在日處理COD總量有較大增加時,仍有非常好的處理率,顯示了生物膜法在抗沖擊負荷方面較強的能力。
4.2 溫度對厭氧處理效果的影響
一般認為厭氧消化的比較佳溫度是30~35℃,若低于30℃,處理效果便會降低。但從表1的溫度列中可以看出,在12月、1月寒冷時,厭氧塔實際溫度只有25~27℃,處理率仍有68.4%和75.7%,絲毫未受溫度影響。
4.3 水力停留時間對去除效果的影響
由于生產上排放廢水量尚未達到廢水站的設計水量,所以實際的HRT=13~17d,停留時間延長,能有利于微生物更充分地降解有機物,提高處理率,使厭氧出口COD充分降低以減輕好氧系統的負擔。當然在設計時也并非HRT越大越好,因為會相應增加基建成本,增大反應器體積和占地面積。
4.4 污泥停留時間對去除率的影響
眾所周知,甲烷菌的世代期很長,增長速度很慢,只有讓污泥在消化器中停留時間足夠長才能有效地降解COD,完成甲【水處理設備】烷化過程。傳統的污泥消化池工藝低效的原因在于池內的污泥停留時間和水力停留時間相等,甲烷菌無法正常生成,從而難以提高處理率。此套生物膜厭氧工藝專門設計了污泥回流泵,將在泥水分離器中沉淀的污泥重新打回厭氧塔,使污泥在塔內不斷循環,大大提高了泥齡,提高了污泥濃度,增強了處理能力,而且節省了處理污泥設備。
4.5 pH對厭氧處理的影響
一般認為厭氧反應比較佳pH=6.8~7.2。實際運行中發現厭氧出口的pH明顯超出此范圍,8月平均pH=7.64,9月pH=7.48,12月pH=7.45,1月pH=7.44,表明厭氧塔內呈微堿性狀態。當通過人為控制使pH略有降低,但仍在7.0左右,出口COD反而有所上升,當pH重新調高時,出口COD隨之下降。堿性狀態能抑制有機酸的過分積累,增加緩沖能力,促進甲烷菌的生長。
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